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3.2實驗結(jié)果
除了仿真驗證,還通過兩電平交流調(diào)速平臺對文中的方法進(jìn)行實驗驗證。控制器采用犯位浮點DSP TMS320F28335,可以方便地實現(xiàn)文中的控制算法。另外,在控制板上還擴(kuò)展了4通道的數(shù)模轉(zhuǎn)換(digital-to-analog conversion DA)芯片,用于內(nèi)部變量觀測。實驗中除了電流采用電流探頭直接測得外,其他變量都是通過12位DA輸出到示波器上顯示。示波器1通道顯示的是通過編碼器測得的實際速度,2通道為估計速度,3通道為輸出轉(zhuǎn)矩,4通道為調(diào)速電機(jī)a相電流。為了直觀的比較估計速度與實際速度,將示波器1, 2通道的零位設(shè)置在同一位置。實驗中實際速度只用于和估計速度進(jìn)行對比,實際反饋信號為估計轉(zhuǎn)速。調(diào)速電機(jī)啟動至1500 r/min時的實驗波形。對比圖7(a)和圖7(b)可以看出,采用數(shù)字延遲補(bǔ)償措施后的轉(zhuǎn)矩和電流的紋波明顯較小。另外從圖7可以看出,采用預(yù)勵磁措施后啟動電流峰值不超過10A,與仿真結(jié)果一致。由于不采用預(yù)勵磁措施直接啟動調(diào)速電機(jī)會引起系統(tǒng)過流保護(hù),故沒有記錄相關(guān)的實驗波形。圖8是調(diào)速電機(jī)在1500 r/min帶額定負(fù)載穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時的波形,從圖8中可以看出,在額定負(fù)載情況下估計轉(zhuǎn)速與實際轉(zhuǎn)速非常一致,穩(wěn)態(tài)性能良好。
圖是調(diào)速電機(jī)從反轉(zhuǎn)1 500 r/min運(yùn)行至正轉(zhuǎn)1500 r/ min時的實驗波形,從9中可以看出,正反轉(zhuǎn)切換過程平穩(wěn),系統(tǒng)的動、靜態(tài)性能良好。為考察系統(tǒng)對負(fù)載轉(zhuǎn)矩的抗干擾能力,進(jìn)行了突加、減載實驗,調(diào)速電機(jī)先空載運(yùn)行在1500 r/min,然后突加額定負(fù)載接著又卸去全部負(fù)載,實驗結(jié)果如圖10所示。從圖10可以看出,輸出轉(zhuǎn)矩響應(yīng)迅速,系統(tǒng)對外部負(fù)載轉(zhuǎn)矩表現(xiàn)出良好的抗干擾能力。由于實驗機(jī)組通過磁粉制動器加載,直接將其斷電后并不能立即卸去全部負(fù)載,所以圖10中的輸出轉(zhuǎn)矩在加、減載時的響應(yīng)略有區(qū)別,主要表現(xiàn)在減載時轉(zhuǎn)速變化較小,輸出轉(zhuǎn)矩并沒有像突加負(fù)載時那樣快速變化。