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山東科默三筒回轉式烘干機
產(chǎn)品介紹:具有適應性強、不易堵料、占地面積小、熱散失少、獨特的揚料板設計使熱效率更高等優(yōu)勢。
一、技術創(chuàng)新
1、套筒式結構設計,熱散失少,傳熱效率高、更利于物料的烘干。
物料在被一筒內(nèi)熱氣流直接烘干的同時,又被另一筒內(nèi)的熱量間接烘干,而且低溫的外筒對高溫的內(nèi)筒有隔熱保溫作用。內(nèi)筒里的物料與熱氣體之間熱交換以輻射、對流傳熱為主;而在外筒,熱氣體濕度較高,溫度較低,物料撒落在內(nèi)筒外壁上,其熱交換以熱傳導、對流并重。
2、一般單筒回轉烘干機的筒體表面溫度達110-120℃,而雙筒回轉式烘干機的外筒體表面溫度僅為60-70℃,散熱損失減少,節(jié)能效果明顯。
3、 特殊的揚料、撒料裝置,使料、氣交換效率更高。
進料端采用正向螺旋揚料板,使揚料板預熱后,順利進入烘干階段。這種揚料裝置能使物料沿軸向呈"波浪"形式向前"蠕動"。具有導向、均流、阻料等功能。提高了物料的拋撒均勻性并增加了物料滯留時間和物料的翻轉次數(shù),而且新型揚料裝置中每一組揚料板在徑向位置上有一角度的錯位。并在中心位置上設置了“萬字”形多層揚、撒料裝置,通過其角度的變化和筒體的旋轉,使物料在筒體截面上反復拋落,呈現(xiàn)"瀑布"狀下落,在軸向上各排揚料板交叉布置,互為補充,避免了"風洞"和"階梯撒料",而且起到了一定的破碎作用。增加物料與熱氣流的接觸面積,從而大幅度提高烘干效率。
4、 結構緊湊,工藝布置靈活,土建投資少。
在保證物料烘干工藝所需時間的前提下,整機長度縮短40%左右,有利于工藝布置。同時減少了廠房的建筑面積,節(jié)約工程投資30%左右,更適合于老廠改造的工藝布置。
5、 傳動裝置做了較大的改進。
該機取消了大、小齒輪傳動,采用了四托輪邊緣同步傳動,結構更加緊湊,安裝、維修更為簡便,運轉率也更高。
6、采用物料與熱氣流順流烘干工藝,適用范圍廣。
它能適應粘土、煤、礦渣、鐵粉等各種原材料的烘干,也適用于冶金、化工等部門的各種散狀物料的烘干,保持物料原有的活性。
7、采用調(diào)速電機調(diào)節(jié)筒體轉速,自動溫度監(jiān)控系統(tǒng)。使操作更加便捷。
可根據(jù)入機物料初水份、出料終水份,產(chǎn)量要求,采用適當?shù)霓D速,確保下道工序的需求。
8、 優(yōu)化的結構設計及耐磨處理,保證了設備的使用壽命。
環(huán)間揚料板選用了進口耐磨鋼板,進料斗應用了階梯式料襯結構,進料錐筒及進氣筒采用耐熱鋼板制作,為長期安全、無故障運行奠定了堅實的基礎。
◆三回程回轉筒干燥機技術參數(shù)◆
規(guī)格型號
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GZTS2x4.5
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GZTS2.2x5
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GZTS2.5x6
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GZTS2.7x6.5
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GZTS3.0x6.5
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GZTS3.2x7
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GZTS3.6x8
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GZTS4.2x8
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外筒直徑(m)
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2
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2.2
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2.5
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2.7
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3.0
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3.2
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3.6
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4.2
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外筒長度(m)
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4.5
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5
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6
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6.5
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6.5
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7
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8
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8
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筒體容積(m3)
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14.13
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18.99
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29.43
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37.19
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45.92
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56.27
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81.39
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110.78
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筒體轉速(r/min)
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4-10
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4-10
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4-10
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4-10
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4-10
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4-10
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4-10
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4-10
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{zg}進氣溫度(℃)
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700-750
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700-750
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700-750
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700-750
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700-750
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700-750
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700-750
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700-750
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生產(chǎn)能力(t/h)
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13-18
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15-23
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20-28
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24-33
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35-40
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40-60
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55-75
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70-120
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電機功率(kw)
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5.5x2
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7.5x2
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5.5x4
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7.5x4
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11x4
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15x4
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18.5x4
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22x4
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總功率(kw)
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106
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130
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180
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占地面積(m2)
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長35米x寬7米
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長40米x寬8米
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長60米x寬12米
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二、 烘干系統(tǒng)的完善
烘干機使用效果的好壞,不僅體現(xiàn)在本體設計上的周密、統(tǒng)盤考慮,比如較低的熱損失、料氣的充分交換;還要考慮系統(tǒng)中的眾多因素,使之達到{zj0}組合。
1、 熱風爐的選擇。
采用KMRF型{gx}節(jié)能沸騰爐,它是我司在傳統(tǒng)沸騰爐的基礎上進行整體改型和優(yōu)化設計開發(fā)的一種新爐型,采用小爐床整體框架結構,爐床容積較常規(guī)縮小,爐體結構更加穩(wěn)固,大大提高了爐體的使用壽命和單位容積熱力強度;爐膛砌筑盡可能減少了尖銳直角,降低了結焦頻率,在原有沸騰爐的基礎上節(jié)煤 40 % 左右,爐溫大幅度提升并可自由控制,能適應發(fā)熱量僅為2500kcal/kg的劣質煤、煤矸石和油頁巖的燃燒,且燃燒正常,燃盡率達97%以上,爐渣活性好,可作水泥混合材。
2、除塵器的選擇
采用KMCH型烘干機專用行噴脈沖袋式除塵器,它是我司根據(jù)烘干機的煙氣特性,開發(fā)研制的專用于烘干機的粉塵治理。它吸收了氣箱脈沖和管式噴吹除塵器的清灰技術,不但具備清灰能力強、除塵效率高、排放濃度低等特點,還具有占地面積小、單位面積處理風量大等優(yōu)點,大量的新技術及高品質的零部件的采用,其適應性、使用可靠性及自動化程度大大提高,可保證長期隨主機設備運行,除塵器出口排放濃度低于國家規(guī)定的排放濃度。
采用了自主研制的“提升切換閥”和“組合狀態(tài)”清灰等新技術,其具備獨特的下進氣結構和長袋脈沖設計,均風性能好,結構緊湊,單位面積處理風量大,工藝布置靈活;離線分室清灰,xc二次吸附,速度快、力度大,阻力上升慢,可適應含塵氣體性質的大范圍的變化;西門子PLC可實現(xiàn)DCS集中控制,系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、可靠;本系統(tǒng)的氣缸、閥門等零部件均采用gd配置,提高了運轉的可靠性;高品質的濾袋及附件,使濾袋的平均壽命得到大幅度提高,保證了除塵器的長期穩(wěn)定運行,且使該機的維護費用大大降低。滿足了環(huán)保新標準的排放要求。
3、管道設計
系統(tǒng)中連接烘干機及收塵器、引風機之間的管道布置,應盡可能緊湊,管道之間采用大圓弧平滑連接,減少管道的壓力損失。管道中風速控制宜保持為 11 ~ 15m/s,水平管道在18m/s以上,以防積灰。
4、 加強系統(tǒng)鎖風和保溫
加強系統(tǒng)的鎖風和保溫,嚴格控制漏風率在3%-5%以內(nèi),減少熱損失,達到節(jié)能、環(huán)保的目的。
三、 廣泛應用
1、該設備自2008年投入市場以來,歷經(jīng)實踐的檢驗,不斷完善,己十分成熟。得到了用戶的廣泛認可。
南江水泥公司使用的φ2.4×8.3m雙筒式回轉烘干機,自2009年上半年投運以來,設備運轉正常,從未發(fā)生故障,連續(xù)近八年安全、平穩(wěn)、無故障運行。烘頁巖時,在初水分16%,終水分2-3%時,臺時達16-18t/h,wq可以燃燒劣質煤。除塵器效果良好。
2、武山水泥廠,自2010年4月使用我司生產(chǎn)的φ2.4×8.3m雙筒內(nèi)循環(huán)回轉烘干機,烘粘土時,在初水分15%,終水分3%時,臺時達16-18t/h,煤耗僅18kg標煤/t.干料,電耗2.8度/噸。
3、利用該技術,我們還對老式回轉式烘干機進行了改造,南寧八鯉制糖公司φ2.4×18 m單筒烘干機,烘糖渣,初水分45%,終水分2-3%時,原產(chǎn)量6.5 t/h,我們對熱風爐、筒體內(nèi)揚料板結構形式進行了較大幅度的改進,改造后臺時達11-12t/h,產(chǎn)量提高了77%,電耗下降了30%,綜合效益顯著。
四、使用中注意的問題
1、生產(chǎn)組織、熱風爐的操作對煤耗影響較大。
煤耗的高低不僅受出口煙氣的溫度、系統(tǒng)的熱散失、煤炭的燃盡度等因素有關,而且與生產(chǎn)組織、熱風爐的操作有關。后者易忽略,有的廠家?guī)烊菪?,?jīng)常斷續(xù)生產(chǎn),烘一個班停幾天,經(jīng)常熄爐、生爐導致煤耗高;也有的廠家對熱風爐的操作掌握不得要領,要針對不同爐型(沸騰爐、噴煤爐、燃油爐等)采用不同的方法,抓住要點、盡量閉爐操作,減少冷風的摻入;同時盡可能降低燃煤的粒度,尤其是在用噴煤爐時,提高煤炭的燃盡度。
2、 日常管理,提高運轉率。
加強日常巡檢,做好減速機、托輪軸承、擋輪軸瓦的潤滑工作;定期檢查內(nèi)部揚料板的磨損情況;及時做好相關地方的密封和鎖風。
五、 結束語
綜上所述,三筒回轉式烘干機無論從設計理念的先進性,還是成功的實踐應用,無不體現(xiàn)了三筒回轉式烘干機作為傳統(tǒng)烘干機的升級換代產(chǎn)品,有著諸多的優(yōu)勢,是水泥企業(yè)新上、技改、更換烘干機的{sx}{gx}、節(jié)能烘干設備之一。